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行業(yè)新聞

通過實例解析石化廢水深度處理回用

來源:南京純水設(shè)備??????2019/6/27 12:55:55??????點擊:

www.u2pu.com南京純水設(shè)備】石化企業(yè)用水量較大, 每提煉 1 t 原油需要消耗水量約為 30~50 t,產(chǎn)生的廢水水質(zhì)極為復(fù)雜,一般含有高有機物和高有毒有害物質(zhì)。 往往經(jīng)過生化處理后,COD 仍然高于 GB 315702015《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》規(guī)定的 50 mg/L 的限值,而且廢水量較大,若可以通過處理后回用,不僅提高了廢水的重復(fù)利用率,還起到了節(jié)約水資源和保護環(huán)境的目的。

山東某石化廠污水車間已生化處理后的污水利用臭氧高級氧化+多介質(zhì)過濾器+超濾(UF+反滲透(RO)工藝對其進行深度處理并回用為二級RO 進水,經(jīng)過連續(xù)運行,考察了處理效果并分析了系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。

1 原水及生化出水水質(zhì)指標山東省某石化廠污水處理的工藝為: 原水→調(diào)節(jié)池→提升→氣浮池→AO 氧化池→沉淀池。南京純水設(shè)備該廠生化出水必須經(jīng)過后續(xù)處理才能達到排放標準,但生化出水的可生化性極差,B/C 僅為 0.11,采用生物處理法是較為困難, 需要進行高級氧化等方法處理。

2 處理工藝

2.1 臭氧氧化

通過臭氧產(chǎn)生的羥基自由基來對污水中難降解的大分子污染物進行開環(huán)斷鏈,同時臭氧還能直接氧化一些有機物成為 CO2、H2O。 臭氧接觸池接觸時間控制為 120 min,保證臭氧與污水的充分接觸反應(yīng)時間。系統(tǒng)采用微孔曝氣盤投加臭氧, 曝氣盤安裝在接觸池池底但高于導(dǎo)流墻的低位置以避免氣泡被引流到反應(yīng)池中,在接觸池中被處理水由上向下流,而臭氧氣體由下向上反向流以達到最好的接觸效果。反應(yīng)后臭氧尾氣通過加熱破壞處理。臭氧氧化后出水 COD50 mg/L。 臭氧單元選用青島國林公司生產(chǎn)的設(shè)備。

2.2 多介質(zhì)過濾器

系統(tǒng)設(shè)置 5 臺直徑 3 200 mm 的立式多介質(zhì)過濾器,正常運行時每臺產(chǎn)水量為 72.5 m3/h。 多介質(zhì)過濾器主要去除水中的懸浮物、膠體等雜質(zhì)。 經(jīng)過臭氧氧化處理的水通過供水泵加壓后進入多介質(zhì)過濾器,多介質(zhì)過濾器內(nèi)為濾板結(jié)構(gòu),濾板上部裝填 1~2 mm 粒徑的石英砂濾料和 1~2 mm 粒徑的無煙濾料,過濾精度在 20 μm 以下, 過濾器出水直接進入 UF 系統(tǒng),另一部分出水通過自動閥門進入反洗水箱進行反洗。

2.3 UF 裝置

UF 采用膜天膜科技股份公司所產(chǎn)外壓式聚丙烯中空纖維 UF 膜,單只膜過濾面積為 56 m2,截留分子質(zhì)量(MWCO)為 100 000 u,處理后產(chǎn)水 SDI3,滿足反滲透進水要求。 系統(tǒng)設(shè)置 2 UF 裝置,每套凈產(chǎn)水量為 125 m3/h,運行膜通量≤40 L/m2·h),反洗膜通量為 100 L/m2·h)。 UF 運行方式為錯流運行。 運行時,控制進水壓力恒定為 0.1 MPa 左右,設(shè)定每 30 min 進行反洗,以減少膜表面污染物沉積。

2.4 RO 裝置

系統(tǒng)設(shè)置 2 套產(chǎn)水量為 87.5 m3/h RO 裝置,并聯(lián)運行,由于進水有機物含量高,選用陶氏品牌寬流道的抗污染聚酰胺復(fù)合膜, 設(shè)計回收率為 70%,平均膜通量≤17.8 L/m2·h)。 每套 RO 裝置配置 138根膜組件,放置在 23 6 芯壓力容器內(nèi),按 158 排列。 高壓泵前設(shè)置 5 μm 保安過濾器,RO 進水中添加阻垢劑、還原劑和非氧化殺菌劑,分別用來抑制無機鹽結(jié)垢、防止 RO 膜氧化和微生物污染。

3 處理效果

UF 之前工藝對離子基本無去除效果; 臭氧氧化對有機物去除效果明顯,COD 去除率為 67.0%UF 對懸浮物去除效果顯著, 懸浮物去除率為 83.3%; 而 RO 出水對離子和有機物去除效果均極為顯著,電導(dǎo)率降低至 86 μS/cm,硬度去除率為 98.1%, 氯離子去除率為 95.1%,COD 去除率為98.3%,總磷、氨氮、懸浮物基本完全去除,RO 產(chǎn)水指標完全滿足二級 RO 進水要求。

4 運行穩(wěn)定性分析

4.1 UF 穩(wěn)定性分析

UF 作為 RO 的預(yù)處理,考察了其產(chǎn)水量變化情況,南京實驗室純水設(shè)備結(jié)果表明,UF 在運行初期,UF 膜產(chǎn)水量基本維持不變, 這是因為 UF 系統(tǒng)每運行 30 min 后進行反沖洗,此時附著在膜表面的污染物可基本消除。但隨著時間累積, 一部分污染物不能通過反洗清除徹底導(dǎo)致產(chǎn)水量緩慢下降, 當產(chǎn)水量下降到不足以滿足RO 系統(tǒng)運行時,需要進行化學(xué)清洗。

4.2 RO 穩(wěn)定性分析

RO 系 統(tǒng) 連 續(xù) 運 行,為了維持一定的產(chǎn)水量,RO進水壓力和濃水壓力都有所增長,進 水 壓 力 從0.80 MPa 上升到 1.00 MPa,濃水壓力從 0.62 MPa 上升到0.80 MPa,但進水壓力和濃水壓力的壓差基本穩(wěn)定在 0.2 MPa 左右,說明未出現(xiàn)結(jié)垢現(xiàn)象,造成壓力上升的原因可能是水中有機物含量稍高所造成的,但尚在允許范圍內(nèi),不影響設(shè)備連續(xù)運行,當進水壓力持續(xù)上升至 1.5 MPa 后,考慮化學(xué)清洗以恢復(fù)膜通量。

5 成本分析

系統(tǒng)成本包括動力能耗、藥劑費用、設(shè)備折舊費 用。 深 度 處 理 計 算 基 數(shù) 按 進 水 280 t/h,年 運 行8000 h。 深度處理總裝機容量約為 750 kW,運行容量為 530 kW,電費平均按 0.70 /kW·h)計,則電費為 530×0.70÷280=1.33 /t,藥劑費用包含超濾加藥系統(tǒng)、反滲透加藥系統(tǒng)和化學(xué)清洗加藥系統(tǒng)費用,約 0.75 /t,設(shè)備折舊費用約 0.70 /t。 故運行成本為 2.78 /t。

通過規(guī)模化連續(xù)運行表明: 針對生化處理后的石化廢水,利用臭氧氧化+多介質(zhì)過濾器+UF+RO 處理工藝,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,RO 對離子去除效果和有機物去除效果均極為顯著,南京工業(yè)純水設(shè)備電導(dǎo)率降低為 86 μS/cm,硬度去除率為 98.1%,氯離子去除率為 95.1%,COD去除率為 98.3%,總磷、氨氮、懸浮物基本完全去除,RO 產(chǎn)水指標完全滿足二級 RO 進水要求,運行成本為 2.78 /t,達到了水資源循環(huán)利用的目的。

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